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企业生存积累:当从一点一滴一技抓起
时间:2009-11-09 14:20:54来源:[标签:出处]作者:李玟
一、从一点抓起,重视员工的小点子

日本有一家专门生产胡椒粉的公司,产品一直畅销不衰。但由于胡椒粉是种很专业的调味品,每年的销货额增长幅度不大。于是,公司张榜纳贤求良策。有位女工建议,将盛胡椒粉的瓶儿内盖上的小孔冲大些,这样既减少了主妇们烹调时抖落的次数,又能增加用量。公司采用此建议后,销售额直线上升。为(本文来自博锐邓正红专栏)此,公司决定一次性奖励她几十万日元。这位女工拿到这笔钱时,并未表现出异常的惊讶和兴奋。因为在日本像她这样出主意而受到褒奖的人员不计其数。由此可以看出,日本人相当重视职工中的“小点子”,“小建议”,从某种意义上讲,日本经济能迅猛发展,“小点子”的作用不容忽视。

相比之下,我们的企业在这方面还做得远远不够。翻开一则十年前的旧闻,颇具讽刺性。某企业从“点子公司”买回来一个“点子”实施后解决了生产中老大难,经济效益大幅度提高。厂长十分高兴,带着主管实(本文来自博锐邓正红专栏)施这个“点子”的工程师到“点子公司”表示感谢。“点子公司”经理却指着随厂长一起去的工程师说,这是他的功劳而不是我们的功劳。厂长愕然。问起缘由,原来,这位工程师曾就解决企业的生产难点上书厂里提出合理化建议,但未被采纳。没法儿,只好存入“点子公司”。结果,被厂里买走了。

不重视职工合理化建议,这是现在一些企业普遍存在的现象。有的认为职工中的“点子”乃“雕虫小技”,小打小闹可以,难成大气候;有的看不起身边的“智多星”,宁愿花重金招聘“专家”,寻找“能人”,购买“点子”,也(本文来自博锐邓正红专栏)不愿采纳职工合理化建议。有的地方即使采纳了,回报亦少得可怜。有报道说,1991年全国各地被采纳的合理化建议只有22%得到奖励,奖金总额不足2亿元。职工群众的“点子”受到冷落,势必影响他们的工作积极性,也就难免“点子”发挥不了作用,甚至许多有价值的“金点子”外流。

职工中的合理化建议看起来“小”,其实,“小”字里面却有大文章、大效益。职工们的“点子”因来源实践,来源生产一线,教之外来“点子”更实用,更有效。比如:小发明、小创造、小革新、小建议、小窍门,往往不需要人力、物力、财力,只要动动手,改一改,就能立竿见影,收到大效果。仅1991年,全国各地共采纳合理化建议758万条,创直接经济效益225亿元。也就是说,平均每条合理化建议创效益近3000万元。值得注意的是,目前全国职工每年提合理化建议上千万条,但采纳率并不高,有70%的职工“点子”处于闲置和没用,无疑,这是一种智力和效益的巨(本文来自博锐邓正红专栏)大浪费、流失。当然,职工中的“点子”,价值有大小,质量有优劣,但只要每一个企业把“点子”当作一笔财富认真去挖掘和利用,相信职工中的“小技”一定会为国家创造出更大的财富,为企业发挥出更大的效能。

另外,珍惜、采用职工们的好“点子”,还可产生强大的精神激励效应。一方面它可以使职工积极参与管理,激发他们的参与感、荣誉感、成就感和主人翁意识,另一方面也可以使职工感到自身价值的存在和增值,找到(本文来自博锐邓正红专栏)个人发展和自我实现的立足点,实现个人目标和企业目标的同步共振。如此等等,都是企业活力倍增,具有竞争力的重要因素。(注:以上内容原载1994年12月22日《科技日报》)

二、从一滴抓起,把节能降耗当作新“投资”

不久前,央视新闻联播报道了广东、天津、黑龙江等地经济发展的新亮点——企业把节能降耗当作新“投资”。这是一种投资思维的转变,是一种投资观念的转变,是一种企业发展新的理念。当前,企业最需要的就是这种新“投资”。

众所周知,我们国家是“资源弱国”,人均矿产储量仅为世界平均水平的1/2,人均石油储量只有世界平均水平的11%,人均水资源不足世界水平的1/4。近年来,我国每万元工业生产值比发达国家多消耗40%的资源;今年上半年我国万元GDP能耗指标比去年同期上涨了0.8%,也就是说产生1万元国内生产总值所消耗的能源又比去年这个时候多用去了0.8%。经济发展了,我们也过度消耗了本应(本文来自博锐邓正红专栏)属于未来、属于后代的资源。这种新“投资”势在必行,才能缓解当前我国节能降耗目标不降反升的严峻形势,才能实现可持续发展、人与自然和谐发展,才能为我们的子孙后代留下宝贵的资源储备。

这种新“投资”很有市场,只要企业把节能降耗当作新“投资”,就是将白白浪费的资源化作纯效益。事实证明,新“投资”能够带来高回报。日本丰田汽车公司除了生产汽车闻名于世,还有一样东西也声名显赫,那就是“小气”。例如:抽水马桶里放三块砖,以节省冲水量,男用的便池用白漆画了两个白色鞋印,定位而立,以便节省清洗用水;笔记用纸正面写完了,裁成4段订成小册子,反面(本文来自博锐邓正红专栏)作为便条纸;一只手套用破了,按规定只能换一只,另一只等用破了再换;东京马路上处处皆是丰田的车子,但丰田却连一个东京总公司也没有,原因是东京地价太贵,而且应酬难免增多。“干毛巾也能拧出水”,这就是丰田的“小气”精神。“小气”培养了员工的节约习惯,小气精神培养出良好的企业风尚,这也是丰田公司虽然地处弹丸之地的日本,却是名副其实世界汽车行业的一大霸主的原因之一。

据央视报道,广东珠江啤酒厂通过投用热能回收系统,把以前直接排放到空气中的废蒸汽回收利用起来,每年能回收蒸汽两万(本文来自博锐邓正红专栏)多吨,节约成本300万元;黑龙江最大的制浆造纸企业斯达造纸集团,把气、水、渣等能发挥“余热”的能源介质收集起来再利用,每年能为企业增加经济效益400多万元。这种新“投资”,不再以消耗能源换取利润,却是以节能降耗创造经济效益和社会效益。

从2003年起,该公司全面实施标杆管理,即把目标作为标杆管理的中心,发挥其对管理组织行为的牵引作用。总的要求是“高指标、宽方位、长过程、严考核、实兑现”。严细管理和技术改造两轮驱动标杆管理,巴陵石化公司节能降耗渐入佳境:优化生产,开展工艺调优,减少工艺用能环节的消耗;管好用好(本文来自博锐邓正红专栏)已经上马的节能技改项目,使投入发挥出最大效益;积极实施节能改造项目;开展“小指标”劳动竞赛;广泛征集节能降耗合理化建议……围绕节能降耗主题而展开的系统工程令人目不暇接。从2003年至今年上半年,该公司通过节能降耗直接创效1.35亿元。 

根据标杆管理要求,巴陵石化公司基层各单位对照国际、国内及企业先进指标,或“海绵中挤水”,或“跳几跳摘桃”,或“针尖上削铁”,在节能降耗上“各显神通”。合成橡胶事业部SBS装置是工厂的能耗、物耗大户,2003年仅蒸汽、电、软水三种能源消耗合计折合人民币5000多万元。经改造,目前(本文来自博锐邓正红专栏)SBS装置生产每吨SBS软水消耗由原来的1.79吨下降到今年8月份0.13吨,蒸汽消耗也从6吨下降到了4吨多,今年上半年SBS耗环己烷降至58千克/ 吨,达历史最好水平。

节流也是创效的主要手段。精打细算,避免浪费,必要时来一些“小气”,其实也是一种生产方式,是管理的一个重要原则。降低成本

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